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渣浆泵改进后的铸造工艺及效果

    针对叶轮产生气孔、缩孔缺陷的原因,我们对原工艺重新进行优化设计。改进后的铸造工艺如图2所示。

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(1)改进浇注系统,上层浇道改为铁液经环形浇道从冒口进入,这样可以使冒口处温度提高,冒口变为热冒口,有助于提升补缩效率。

(2)将冒口座改进为由砂芯带出,从而保证冒口座周围型砂的树脂加入量和紧实度,并且对冒口座周围重点进行刷涂料。

(3)浇注前用热风机在200~C下进行烘烤1h,以此来防止砂型吸潮,减少树脂砂的发气量。

(4)铁液出炉温度控制在1450℃左右,浇注前在包内静置2~3min,浇注温度控制在1370~1390~,温度尽量采用低限进行浇注,以降低树脂砂的发气量。

    对工艺进行优化和采取改进措施后批量生产l0件,铸件合格率达90%,仅一件叶轮出现轻微缩孔,证明新工艺合理可行。通过对渣浆泵叶轮产生气孔、缩孔原因的深入分析,找到了原工艺的缺点和不足,并对原工艺进行优化设计,制订相关合理措施,使铸件合格率由50%提高到90%,得到了适合此产品生产的最佳工艺方案。